王庄煤矿:AI驱动 以“智”提“质”
作者:微信文章王庄煤矿
AI驱动 以“智”提“质”
地下三百米,幽暗矿道间的综采工作面灯火如昼。刮板输送机上,乌金奔涌成潮。而在王庄煤矿地面调度中心的大屏幕上,AI正以毫秒级速度解析煤与矸石的清晰界限,一场煤炭开采的智能化算法,正在井巷深处悄然上演。
“过去放煤靠老师傅的‘火眼金睛’和多年经验,如今靠的是AI的智能‘慧眼’与‘超脑’决策。”谈及技术变革,现场工作人员深有感触。
作为煤矿综采工作面的核心工艺,放顶煤开采长期面临煤矸混合难题,含矸率精准控制始终是行业痛点。
为破解这一困境,王庄煤矿引入智能化自动放煤技术,以图像识别为核心,构建起覆盖“感知-分析-控制”全链条智能放煤技术体系。
这套智能系统的“过人之处”,在于其突破环境限制的精准感知能力。通过在井下工作面科学部署工业相机,融合图像去雾增强、轻量多尺度分割等先进算法,搭配矸石体积估测技术,实现对煤与矸石的精准识别。
同时,采集到的实时数据通过高速通信网络同步至液压支架电液控制系统,动态调整放煤节奏与角度,形成“感知煤矸情况-智能分析数据-精准控制操作”的闭环管理,让放煤作业全程可控、精准高效。
值得称道的是,该系统搭载的“智能选图”功能,能自动筛选受粉尘干扰最小的画面进行分析,确保含矸率计算的精准度,为智能决策提供可靠数据支撑。
在实际应用中,这套技术交出了亮眼答卷:煤矸识别准确率达87.3%,成功实现远程自动放煤。工作人员只需在调度室预设含矸率上限、放煤高度等参数,系统便可自主执行放煤作业,一旦检测到矸石含量超标,立即自动关闭放煤口并切换至下一支架,全程无需人工干预。
智能放煤技术在王庄煤矿的落地,推动采煤作业实现从“多轮人工操作”到“多轮智能运行”的跨越式升级。王庄煤矿以“无人则安、少人则安”的智能化开采为目标,在追求高效的同时,既降低了人工成本,更让矿工远离井下高危作业环境,实现了安全效益与生产效益的双重提升,为该矿高质量发展奠定基础。(孟涛涛 矫治)
潞安化工
编辑丨郭磊
校对丨常嫦
页:
[1]